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Tema en 'PRINCIPIANTES MULTIRROTORES' iniciado por Dooke, 4 Abr 2015.

  1. Dooke Nuevo Miembro

    Dooke
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    Buenas noches/mañanas... yo qué sé...

    Pues lo siento, pero tenía que decirlo;

    POR FIN!!! he terminado de montar mi quadcopter y hemos conseguido que "arranque".
    Digo hemos porque ha sido con la inestimable ayuda de Turbini, que me dió la pista de que había que centrar los SUBTRIM en la emisora para que en Cleanflight estuvieran a 1500+- y modificar en CLI los checks a 1150-1850 (guardando antes de cambiar de pestaña... no seais tan zoquetes como yo...)

    En breve estaremos levantando el vuelo; por ahora sólo han sido unos pequeños coleteos... que entre coleteo y coleteo casi tenemos el primer aporrizaje... JAJAJA... (por cierto, ojito con el min_command... ponerlo a 1050 para que no os lleveis sustos como alguno que yo conozco... ;)

    Bueno, pues por ahora nada más; os iremos informando en próximas conexiones.

    Un saludo.
     

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